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借“气”升温沉铁作业降能耗

□本报讯(廖晓勇 摄影报道)因蒸汽压力不足,有色基地电锌一厂制液装置各项杂质指标不稳定,未能达到正常运行状态,公司安排每天间断烧燃气锅炉补充蒸汽,以缓解制液生产压力。

为控制生产成本,分厂负责人提出可以在沉铁前液段使用换热器,利用冶炼厂蒸汽升温,既能保证沉铁前液温度,又能减少在沉铁作业过程中用蒸汽直接升温的时间,降低蒸汽进入液体的水分,保证液体锌离子浓度和流程体积。

分厂多次召开班子会议,共同讨论方案可行性,最终达成一改,可以安装使用换热器。分厂负责人立即对各条线进行组织分工,协调机修人员提前做好换热器配套管材备料。生产方面,在换热器安装好之前将上清罐内积渣及杂物清理干净,防止异物堵塞换热器,将换热器及相关配套设施安装到位。

安装现场,分厂负责人指挥,操作人员谨慎试车,正常后正式投入使用。经过一个多月运行,达到了预期效果。

未使用换热器之前,沉铁作业利用蒸汽直接升温,后液含锌因蒸汽冷凝成水后,增大了除铁作业的体积量,导致后液含锌浓度下降。采用换热器间接升温后,冷凝水不再进入反应系统,有利于液体体积控制和保持锌平衡。若冶炼厂大系统生产中蒸汽压力增高,换热器更能发挥它的效能,将不再使用燃气锅炉补充蒸汽,降低生产成本。

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